火電廠采用煙氣脫硫后產生的粉煤灰,其成分有別于普通粉煤灰。為合理有序地利用當地固體廢棄物資源,進行大摻量脫硫粉煤灰生產蒸壓加氣混凝土砌塊的研究。實驗結果和實際生產表明,可以采用脫硫粉煤灰替代部分普通粉煤灰生產蒸壓加氣混凝土砌塊,且脫硫粉煤灰摻入量可達到干料質量的30%~40%。這不僅可緩解普通粉煤灰供應緊張的問題,而且還節省天然石膏的用量,為脫硫粉煤灰找到很好的綜合利用渠道,具有非常好的經濟和社會效益。
脫硫粉的作用脫硫石膏粉的用途有那些,這些方面又存在那些問題被瀏覽次滿意回答石膏膩子大部分脫硫石膏存在的顏色不是很白的問題粉刷石膏對緩凝劑適應的問題石膏基自流平強度不足裝飾板材料和易性不和易變形顏色不白紙面石膏板大部分脫硫石膏由于離子含量高,影響紙面的粘接力和易性不好表面易產生水,影響粘接力石膏砌塊容重太大,干燥的慢或干燥起來能耗高石膏陶瓷模具粉用于注漿成型陶瓷模具粉,吸水率不足用于母;驖L壓成型陶瓷模具粉,強度又不足石膏粉強度不足,易變形匿名提交回答驗證碼相關關鍵詞分享到網友熱議。
池州脫硫粉 脫硫粉生產線

從上表可知,柱磨機粉磨石灰石時,d50=0.12mm,0.044mm的細粉占12%,完全進入控制范圍的粉體占60%,已經相當接近所用CFB鍋爐的粒級分布要求。粉磨工藝脫硫制粉工藝工藝分析:A、工藝流程簡單,附屬設備少,占地面積小,整個粉磨車間占地小于160平米;B、系統噪音低,系統設備運行時離設備一米處噪音低于在85分貝以下;C、環保,整個工藝系統為全封閉式,負壓運行,不跑冒粉塵,粉塵排放達到排放標準,工藝運行流暢;D、設備易損件損耗小,一套易損件可管用1.5-2年以上;E、整個系統均為專業生產廠商制作生產(均為專利產品),制作水平也相當先進(均通過了的專業技術,并通過了ISO—9001質量認證),所以工藝系統運行效率高,可以24小時不間斷運行,設備運行率可達95%以上;其液壓系統僅作為柱磨機易損件之間的間隙調整時使用,不直接參與生產,減少了因液壓系統故障而帶來的生產停產時間;F、粉磨效果好:產品粒級控制可調,終產品的粒級分布處于CFB鍋爐的脫硫制粉粒級曲線范圍內,能有效的降低SO2排放;G、節能省電,與其他設備相比可省電50%以上,每噸產品的能耗僅為8-10Kwh左右;H、該工藝系統產能大、效率高,產品能很好地滿足熱電廠各類循環流化床鍋爐需要;I、瀑流式選粉機是專門針對柱磨機粉磨特征而開發的粗粉分級設備,適宜分離上限為1.5-0.5mm的產品,它克服了離心式、轉子式選粉機只能選細粉、振動篩篩分效率低磨損大且易糊篩的缺點。
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