商鋪名稱:無錫晟隆創鋼業有限公司
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無錫晟隆創鋼業有限公司在激烈競爭的商海中,始終堅持以客戶為中心,以為重點、人才為保證、效益為根本的經營理念,堅持扎扎實實、腳踏實地為,為社會發展著想的宗旨。無論是現在還是將來,晟隆創都將始終不渝地遵循這一宗旨。我們真誠的希望與國內外廣大用戶建立長期、友好的戰略合作伙伴關系,互惠互利,共圖發展!
公司經過多年的努力,已經完備了從熔煉、軋鋼、 拉拔、熱處理到成材全的生產工藝及完善的檢測設備。規模化的生產,集約化的,以及不懈的研發和創新使本公司產品保持著長久的生命力。目前公司產品的銷售在國內電熱合金市場于前列,2009年初公司成立了外貿部,產品現已遠銷到中東,歐美市場。
不銹鋼材質有;201,202,301,304,304L,TP304H,321,316,316L,310S,TP347H,17-4PH(0Cr17Ni4Cu4Nb),17-7PH(0Cr17Ni7Al),15-7PH(0Cr15Ni7Mo2Al),1Cr13,2Cr13,3Cr13,4Cr13,9Cr18,9Cr18Mo,9Cr18MoV,1Cr17Ni2,Cr12,Cr12MoV,300系列,400系列,500系列,600系列等。
同時,夯實基礎、強化狀態,開展設備體系認證,梳理設備基礎,著力設備體系,實現TnPM(范化生產),6s化,重點推進“六源”活動,設備水平;開展設備相關制度的編制、執行、修訂完善等基礎工作,以PDCA為準則強化設備的,跟蹤前期問題的整改驗證情況;以設備信息化為基礎,做到點檢、檢修聯合排程和點檢計劃,做好關鍵設備的周期性拆檢工作啟動了與信息化整體建設項目,引進先進理念與平臺,打造鋼鐵產業一體化經營管控,實現多基地協同制造、對內協同及對外快速響應;攀鋼啟動了數智化平臺建設,通過構建產業互聯網+銷售與智能制造內外協同的一體化智慧體系,服務能力另一家設備商則推出了CERI-s1-Arc電爐項目啟動后,北大先鋒與漣鋼項目團隊共同制訂科學可行的項目實施計劃:,建立施工進度及日報機制,組織不同工種每日碰頭,按天、按實際進度施工量,從嚴落實,以可控手段確保目標實現;第二,設備生產制造方面,項目經理派駐技術人員在制造工廠現場監造,執行每周進度匯報機制,確保各設備部件如期交付;第三,建立完善的施工指揮及協調機制,分作業面、模塊化進行預制,做到現場“無人力缺口、無施工真空地帶”;第四,通過改良土建,創造與變壓吸附制氧工藝結合的新構建,既實現了土建施工與設備安裝同期開展,又有效避免了交叉施工
水鋼今年上半年檢修時,冷料廠在鑄造車間的廠房后面刨出了兩個地坑,用來裝翻鐵后罐底殘余的渣鐵混合物。即使在地坑底部鋪上了干燥的轉爐渣料,在地坑周邊也用轉爐渣堆成圍欄,但在傾倒鐵水時依舊會出現鐵水的問題。當工人在地坑周邊觀察鐵水情況時,也有可能因為渣圍松動坑內,存在高溫灼燙的安全風險。創新工作室的成員們不等不靠,充分發揮自身團隊力量,分析情況,制訂措施,對翻鐵殘鐵坑進行技術改造。創新工作室領頭人黃云凱帶著團隊成員肖堯、孫濤等人著手改造,他們在地坑轉爐渣圍擋外層用鋼板圍擋,對殘鐵坑進行隔離,圍擋用槽鋼做骨架,同時將鋼板全部焊接在骨架上,與廠房柱子外沿平齊,并在鋼板圍擋外側距地面約1米高處增設安全通道。同時,他們在平臺上高約1.5米處開設可開閉的觀察孔,當作業人員需要觀察時只需要打開觀察孔觀察即可,徹底了安全隱患。此改造項目了水鋼及職能部門的肯定。
在石灰礦業分公司,石灰石車間破碎經常出現B線圓錐破碎機下道工序及Z線出現故障緊急停機后,圓錐破碎機上道工序還在運行,礦石送入圓錐破碎機后造成卡堵,或者是異物進入圓錐破碎腔造成卡堵的情況。職工們處理卡堵問題必須進入破碎掏礦,存在安全風險。同時,疏通卡堵非常耗時,每次處理均需要2小時~3小時,嚴重影響生產進度。針對此現象,石灰礦業分公司工匠場的成員張家斌、蔡光輝等人對破碎展開攻關。首先,他們在振動篩出口和圓錐破碎機入口處自動插板閥,當圓錐或者下級Z線出現狀況時,聯鎖啟動自動停顎式破碎機、振動篩等,隨即切斷插板閥,杜絕礦石進入圓錐破碎機的腔體。同時,他們在B101皮帶處增設,杜絕金屬物進入圓錐破碎機;在特殊部位增設視頻監控,便于值班人員及時發現礦石卡、堵等現象。他們還增設了流量儀表、智能電流表形成聯鎖保護,讓設備運行更安全可控。B線改造試驗成功后,立即推廣到A線上使用,從根本上了安全隱患,了現場作業人員的贊揚。
打造案例分析
一是在轉爐煤氣,首先煤氣平衡,從鋼鐵材生產的各個工序和檢修中“”煤氣平衡的有效幾率,實現了柜滿拒收為零、“產供用”平衡目標
智慧生產建設實現了點與線的突破
漣鋼技術組深入調研VPSA制氧工藝,實地考察其他鋼企VPSA制氧設備車間,從細節入手對比制氧現場的建設水平、規范和工藝指標的先進性,尤其針對成熟的羅茨式動設備是確保大型VPSA機組可靠運行的關鍵進行了充分論證目前國內電爐產能中,國產電爐設備占85%,進口電爐占15%
?該廠以“干就”為,聚焦智能生產關鍵,推動工作落實,進一步創效水平由于工期緊張,只要現場設備一完成安裝和接線工作,項目組人員就要立即進行程序打點和單動
根據一期VPSA制氧裝置運行3個月以來的綜合電耗計算,100%純氧運行成本低于0.2元/立方米,氧氣使用成本節省30%以上錯峰用電用好谷電優惠,操作的連續化和自動化,縮短熱停工時間等