韓國斗山臥式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江寧業務員維修

針對該故障,正常的維修方法是: 整體拆卸主軸箱,分解傳動機構,拆出輸出軸,測繪尺寸并加工備件,然后進行更換安裝。但此維修方法難度大,拆卸時間長。綜合主軸箱的拆卸、解體
、安裝,再加上測繪、加工備件等,整體停機時間應該在一周以上,費力費時,且對該公司生產任務的完成造成嚴重影響,需要想盡一切辦法盡快排除設備故障,保證正常生產。
經過研究分析,根據編碼器輸出軸現場斷裂部位韓國斗山臥式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江寧業務員維修,以及現場空間大小,可以利用改進主軸箱位置編碼器輸出軸鎖母來解決該問題。這里存在的主要不確定因素是同軸度問題,因為編碼器軸跳動應該小于0.10 mm。決定利用編碼器輸出軸末端外螺紋 M20×1.5 加工一根內螺紋軸,原編碼器采用 2 個結合子,現改為一個結合子。
圖2 是新設計的輸出軸鎖母。加工出來的過渡軸安裝后經百分表驗證,跳動僅 0.05 mm,完全滿足編碼器的精度要求。經尺寸測繪、加工、安裝,在多部門的快速協助下,該問題迅速得到了解決,僅用時 8 h 即恢復了正常生產韓國斗山臥式加工中心NHM 6300斗山重型切削加工 江寧業務員維修。沒有拆解主軸箱,大大減少了設備停歇時間,為以后類似故障提供了一個好的解決思路