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無錫晟隆創鋼業有限公司在激烈競爭的商海中,始終堅持以客戶為中心,以為重點、人才為保證、效益為根本的經營理念,堅持扎扎實實、腳踏實地為,為社會發展著想的宗旨。無論是現在還是將來,晟隆創都將始終不渝地遵循這一宗旨。我們真誠的希望與國內外廣大用戶建立長期、友好的戰略合作伙伴關系,互惠互利,共圖發展!
公司經過多年的努力,已經完備了從熔煉、軋鋼、 拉拔、熱處理到成材全的生產工藝及完善的檢測設備。規模化的生產,集約化的,以及不懈的研發和創新使本公司產品保持著長久的生命力。目前公司產品的銷售在國內電熱合金市場于前列,2009年初公司成立了外貿部,產品現已遠銷到中東,歐美市場。
不銹鋼材質有;201,202,301,304,304L,TP304H,321,316,316L,310S,TP347H,17-4PH(0Cr17Ni4Cu4Nb),17-7PH(0Cr17Ni7Al),15-7PH(0Cr15Ni7Mo2Al),1Cr13,2Cr13,3Cr13,4Cr13,9Cr18,9Cr18Mo,9Cr18MoV,1Cr17Ni2,Cr12,Cr12MoV,300系列,400系列,500系列,600系列等。
常規開蓋式電爐的優點是設備故障少、可靠,缺點是幾乎都無法地實現上述目的,生產效率較低西昌鋼鋼鐵工業大腦以大數據、人工智能技術為基礎,通過煉鋼工藝,脫硫劑單耗,實現了冷軋表檢智能分級新鋼綜合料場因為具有區域面積廣大、設備位置分散、操作室距離遙遠的特點,所以在料場區域共設置了380多臺的高清攝像機,用于設備及生產區域的生產狀況,在聯合主控室內設置了由54塊液晶拼接屏組成的大屏幕顯示?與之緊密相關的,是漣鋼于今年1月初投產的25000Nm3/h變壓吸附制氧機組(一期),兩期制氧裝置將合并為62500Nm3/h、純度為80%的特大型VPSA機組,成為國內的變壓吸附制氧機組之一,助力漣鋼“1000萬噸優特鋼”產能項目
水鋼今年上半年檢修時,冷料廠在鑄造車間的廠房后面刨出了兩個地坑,用來裝翻鐵后罐底殘余的渣鐵混合物。即使在地坑底部鋪上了干燥的轉爐渣料,在地坑周邊也用轉爐渣堆成圍欄,但在傾倒鐵水時依舊會出現鐵水的問題。當工人在地坑周邊觀察鐵水情況時,也有可能因為渣圍松動坑內,存在高溫灼燙的安全風險。創新工作室的成員們不等不靠,充分發揮自身團隊力量,分析情況,制訂措施,對翻鐵殘鐵坑進行技術改造。創新工作室領頭人黃云凱帶著團隊成員肖堯、孫濤等人著手改造,他們在地坑轉爐渣圍擋外層用鋼板圍擋,對殘鐵坑進行隔離,圍擋用槽鋼做骨架,同時將鋼板全部焊接在骨架上,與廠房柱子外沿平齊,并在鋼板圍擋外側距地面約1米高處增設安全通道。同時,他們在平臺上高約1.5米處開設可開閉的觀察孔,當作業人員需要觀察時只需要打開觀察孔觀察即可,徹底了安全隱患。此改造項目了水鋼及職能部門的肯定。
在石灰礦業分公司,石灰石車間破碎經常出現B線圓錐破碎機下道工序及Z線出現故障緊急停機后,圓錐破碎機上道工序還在運行,礦石送入圓錐破碎機后造成卡堵,或者是異物進入圓錐破碎腔造成卡堵的情況。職工們處理卡堵問題必須進入破碎掏礦,存在安全風險。同時,疏通卡堵非常耗時,每次處理均需要2小時~3小時,嚴重影響生產進度。針對此現象,石灰礦業分公司工匠場的成員張家斌、蔡光輝等人對破碎展開攻關。首先,他們在振動篩出口和圓錐破碎機入口處自動插板閥,當圓錐或者下級Z線出現狀況時,聯鎖啟動自動停顎式破碎機、振動篩等,隨即切斷插板閥,杜絕礦石進入圓錐破碎機的腔體。同時,他們在B101皮帶處增設,杜絕金屬物進入圓錐破碎機;在特殊部位增設視頻監控,便于值班人員及時發現礦石卡、堵等現象。他們還增設了流量儀表、智能電流表形成聯鎖保護,讓設備運行更安全可控。B線改造試驗成功后,立即推廣到A線上使用,從根本上了安全隱患,了現場作業人員的贊揚。
在技術發展的中,電爐經歷了開蓋式電爐、Fuchs電爐(豎式預熱廢鋼)、Consteel電爐(水平連續加料)、Quantum電爐(量子電爐)、Ecoarc電爐(環保生態電弧爐)、Sharc電爐(豎井電弧爐)、CISDI-Green電爐(賽迪綠色智能電爐)、CERI-s1-Arc電爐(中冶京誠新型廢鋼預熱電爐)等不同類型的發展為了鍛煉隊伍,尤其是隊伍中的大學生們,業務繁忙、人手吃緊的新鋼自動化部毅然接下了這塊業務其他技術經濟指標能夠達到金屬收得率90%~92%,全廢鋼電耗在300千瓦時/噸以下,電極消耗在1.0千克/噸以下,單位公稱容量年產量能做到10000噸鋼/噸以上其中,堆取料機無人化是指根據現場自動化輔助設施檢測結果,經過一系列模型計算分析,自動給出堆取料機大車走行速度、大車目標位置、大臂回旋目標角度等控制參數,即根據控制參數對設備進行控制
同時,電爐發展還應關注低耗的節能低成本生產技術、綠色化關鍵工藝技術、智能化制造技術、高附加值特種鋼冶金技術等方向集團與鋼研集團成立材料大數據聯合實驗室,與上海大學成立先進材料基因工程聯合實驗室經初步核計,千萬噸鋼產能對氧氣的需求量達13萬Nm3/h以上,故初期純氧缺口至少為2.5萬Nm3/h,未來新的氧氣平衡下,缺口量將更大在不久的將來,老料場的現場機旁操作將成為歷史,新料場將全部改為聯合主控室遠程電腦操控,料場人員工作將發生根本性改變,朝著無人操作數字料場的方向邁進