哈氏合金G35進口鋼板探傷檢測!!!哈氏合金G35進口鋼板探傷檢測!!!哈氏合金G35進口鋼板探傷檢測!!!
無錫晟隆創鋼業有限公司在激烈競爭的商海中,始終堅持以客戶為中心,以為重點、人才為保證、效益為根本的經營理念,堅持扎扎實實、腳踏實地為,為社會發展著想的宗旨。無論是現在還是將來,晟隆創都將始終不渝地遵循這一宗旨。我們真誠的希望與國內外廣大用戶建立長期、友好的戰略合作伙伴關系,互惠互利,共圖發展!
公司經過多年的努力,已經完備了從熔煉、軋鋼、 拉拔、熱處理到成材全的生產工藝及完善的檢測設備。規模化的生產,集約化的,以及不懈的研發和創新使本公司產品保持著長久的生命力。目前公司產品的銷售在國內電熱合金市場于前列,2009年初公司成立了外貿部,產品現已遠銷到中東,歐美市場。
不銹鋼材質有;201,202,301,304,304L,TP304H,321,316,316L,310S,TP347H,17-4PH(0Cr17Ni4Cu4Nb),17-7PH(0Cr17Ni7Al),15-7PH(0Cr15Ni7Mo2Al),1Cr13,2Cr13,3Cr13,4Cr13,9Cr18,9Cr18Mo,9Cr18MoV,1Cr17Ni2,Cr12,Cr12MoV,300系列,400系列,500系列,600系列等。
連鑄機俗稱“火焰山”,高溫鋼水散發著大量熱量,梁澤新堅持精細檢查連鑄機的電攪控制,測溫度、查電流……結果還真發現了新問題目前投產和在建的共9座Ecoarc電爐,其本5座、1座、泰國1座、2座(在建)、智能化的綜合料場投運后,了燒結、煉鐵、焦化中含鐵原料存儲、混勻的需要,塊礦、球團、外購焦煤和焦炭等的存儲需要2020年12月15日,37500/80型制氧項目正式啟動建設,將于2021年一季度內全線完工,盡可能縮短兩期項目的時間差,加速投產投用
水鋼今年上半年檢修時,冷料廠在鑄造車間的廠房后面刨出了兩個地坑,用來裝翻鐵后罐底殘余的渣鐵混合物。即使在地坑底部鋪上了干燥的轉爐渣料,在地坑周邊也用轉爐渣堆成圍欄,但在傾倒鐵水時依舊會出現鐵水的問題。當工人在地坑周邊觀察鐵水情況時,也有可能因為渣圍松動坑內,存在高溫灼燙的安全風險。創新工作室的成員們不等不靠,充分發揮自身團隊力量,分析情況,制訂措施,對翻鐵殘鐵坑進行技術改造。創新工作室領頭人黃云凱帶著團隊成員肖堯、孫濤等人著手改造,他們在地坑轉爐渣圍擋外層用鋼板圍擋,對殘鐵坑進行隔離,圍擋用槽鋼做骨架,同時將鋼板全部焊接在骨架上,與廠房柱子外沿平齊,并在鋼板圍擋外側距地面約1米高處增設安全通道。同時,他們在平臺上高約1.5米處開設可開閉的觀察孔,當作業人員需要觀察時只需要打開觀察孔觀察即可,徹底了安全隱患。此改造項目了水鋼及職能部門的肯定。
在石灰礦業分公司,石灰石車間破碎經常出現B線圓錐破碎機下道工序及Z線出現故障緊急停機后,圓錐破碎機上道工序還在運行,礦石送入圓錐破碎機后造成卡堵,或者是異物進入圓錐破碎腔造成卡堵的情況。職工們處理卡堵問題必須進入破碎掏礦,存在安全風險。同時,疏通卡堵非常耗時,每次處理均需要2小時~3小時,嚴重影響生產進度。針對此現象,石灰礦業分公司工匠場的成員張家斌、蔡光輝等人對破碎展開攻關。首先,他們在振動篩出口和圓錐破碎機入口處自動插板閥,當圓錐或者下級Z線出現狀況時,聯鎖啟動自動停顎式破碎機、振動篩等,隨即切斷插板閥,杜絕礦石進入圓錐破碎機的腔體。同時,他們在B101皮帶處增設,杜絕金屬物進入圓錐破碎機;在特殊部位增設視頻監控,便于值班人員及時發現礦石卡、堵等現象。他們還增設了流量儀表、智能電流表形成聯鎖保護,讓設備運行更安全可控。B線改造試驗成功后,立即推廣到A線上使用,從根本上了安全隱患,了現場作業人員的贊揚。
第二季度,該公司硅鋼CA12熱處理生產線新增的余熱鍋爐正式投入運行,為余能利用做出了貢獻Ecoarc電爐的主要部分是由熔化廢鋼的熔化室和與熔化室直接連接在一起的預熱豎爐構成,爐體密封和廢鋼預熱相結合,平熔池操作,高度自動化,廢鋼預熱溫度可達800攝氏度,可避免污染物的產生排放量<0.1ng-TEQ/m3(納克毒性當量值每立方米,下同)在先進的爐型中采用各種化生產技術,目前在全廢鋼條件下,國內部分Consteel電爐和轉爐一樣,也能做到30分鐘的冶煉周期智能化范圍主要包括智能流程控制及物料運輸、智能混勻配料、數字化料場和各大機無人化
“煙氣余熱能不能干燥箱生產需要?”他們面臨著現實的一道難題“只有及時發現隱患,快速處理,才能確保智能生產狀態達到此前,漣鋼原有5套深冷空分制氧機組,合計產氧能力約為10.5萬Nm3/h目前,新鋼綜合料場正在完善智能化,以更好對接公司基礎自動化、MES(制造企業生產執行)