在熱電分廠(chǎng)冷卻塔出現(xiàn)這樣的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)多方面的分析總結(jié),根據(jù)熱電分廠(chǎng)的實(shí)際情況,采取了以下措施:1更換所有的1750個(gè)反射Ⅲ型噴頭,替換為多層噴射型淋水噴頭(材質(zhì)為ABS),多層噴射型淋水噴頭,不論在噴灑狀態(tài),噴灑均勻性以及結(jié)構(gòu)形式及緊固性都較反射III型噴濺裝置有所改善和提高,噴濺裝置具有不易堵塞,噴灑性能長(zhǎng)期不變的特點(diǎn),縮短頸部尺寸,有效擴(kuò)大淋水裝置的噴灑面積。
2塔內(nèi)填料全部(1500m2、500mm/層×2)更換為“S”波填料(材料為PVC),根據(jù)塔內(nèi)平面布置情況,有計(jì)劃地切割小塊填料以填充不規(guī)則空隙,在組裝塊之間擠緊填滿(mǎn)。填料與豎井、柱梁之間最大縫隙不超過(guò)20mm。填料與塔壁最大縫隙不超過(guò)50mm,填料高度為1.00m,安裝時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行組裝塊的上下方向性,層間清理干凈,淋水填料的成型片及組裝塊要求熱力特性好、通風(fēng)阻力小的特點(diǎn),具有組裝剛度好、通道尺寸大、不易堵塞的性能特點(diǎn),填料通道的過(guò)球直徑不小于25mm,保證在溫度65℃的條件下不發(fā)生幾何變形、在設(shè)計(jì)最低氣溫-19.4℃條件下不破裂、不脆斷。
3并對(duì)所有的配水槽、除水器進(jìn)行了徹底的清理、維護(hù)。熱電分廠(chǎng)冷卻塔經(jīng)過(guò)技術(shù)改造,標(biāo)準(zhǔn)工況下最高出水溫度為33°C,使冷卻塔的冷卻效果的得到了提高。
4經(jīng)濟(jì)效益
熱電分廠(chǎng)冷卻塔經(jīng)技術(shù)改造后,在相同的環(huán)境溫度下,平均冷卻塔出水溫度從改造前的平均38℃降至平均31℃,凝汽器端差從改造前的13.5℃降至了3.5℃,在通常情況下,循環(huán)水的溫度每降低1℃,可使機(jī)組真空提高400Pa~500Pa。使機(jī)組發(fā)電煤耗下降1.0~1.5克/千瓦時(shí)。經(jīng)初步調(diào)查和計(jì)算在原有的標(biāo)準(zhǔn)的冷卻塔改造后,使熱電分廠(chǎng)循環(huán)水出水溫度從45℃降低至25℃左右(環(huán)境溫度在28℃時(shí))。可使機(jī)組發(fā)電煤耗下降3.0~4.5克/千瓦時(shí)。
5結(jié)束語(yǔ)
眾所周知,冷卻塔在閉式循環(huán)火力發(fā)電機(jī)組的循環(huán)水系統(tǒng)中是不可或缺的重要設(shè)備,冷卻塔工作的好壞直接影響發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。就機(jī)組運(yùn)行的實(shí)際情況而言,由于受環(huán)境、設(shè)計(jì)、運(yùn)行維護(hù)等因素的影響,傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)的冷卻塔效率實(shí)際運(yùn)行效率偏低,機(jī)組的循環(huán)水溫度普遍偏高,尤其是夏季,有的已嚴(yán)重的制約了機(jī)組的運(yùn)行,甚至已影響到了機(jī)組運(yùn)行的安全。熱電分廠(chǎng)在本次冷卻塔內(nèi)部改造后,有效的提高冷卻塔的效率,降低循環(huán)水的溫度,提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,將會(huì)給企業(yè)帶來(lái)較高的經(jīng)濟(jì)效益